Hallo liebe Experten, ich habe ein System aufgebaut, in der ein Mikrokontroller über eine Treiberplatine RN Stepp 297 zwei Schrittmotoren ansteuert. Die Umschaltung der Motoren erfolgt durch zwei mechanische Relais. Während der Umschaltung wird der Schrittmotor über die Treiberplatine deaktiviert. PROBLEM: Wenn man das System nach langer Zeit einschaltet, erfolgt der Startvorgang von jedem Motor sauber. Doch schon nach einigen Umschaltezyklen fangen die Motoren beim Starten an zu ruckeln oder Schritte zu verlieren. Die Anomalien in der Bewegung treten in den ersten 50 Schritten auf, danach läuft die Bewegung wieder normal. Dieses Verhalten lässt sich erst durch eine längere (mehrere Stunden) Pause beheben. Frage: Hat jemand ausser mir dieses Problem schon gehabt und wie habt ihr es dann gelöst? Vielen Dank im Voraus... Ralf Hainer
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