Hallo, möchte für mein Elektro Gokart einen Antrieb bauen. Als Motor hab ich den 3KW Motor von Golden Motors vor mir liegen. Hab schon verschieden Schaltungen versucht. Mit nem Arduino die Hallsensoren ausgelesen und dann die Halbbrücken mit einem PWM angesprochen (kein Sinus usw. PWM ein und aus). Als Treiber verwendete ich den IR2110. Motor hat sich schon gedreht und lies sich auch steuern. Aber ruhig gelaufen ist er nicht... Pfeifen und Stottern PWM war auf 68Khz. Ab nd zu macht er auch gar nichts.. Mit dem Treiber von Allegro A4915 habe ich den Motor etwas schöner zum drehen gebracht allerdings hat er keine Kraft... Wäre über Hilfe sehr dankbar! Bin eigh. für alles offen... Hauptsache der Motor dreht schön. Würde dann auch die Steuerung Open Source freigeben. Danke im Voraus! Beste Grüße Daniel
3kW (hoffentlich bei 48V) BLDC Controller werden dir aus China auf eBay nachgeworfen. Bessere baust du sicherlich nicht (obwohl bestimmt zwischen China und Curtis noch Kontinente liegen).
Warum benötigst/arbeitest Du mit 68kHz? Bekommst Du die Leistungstransistoren, ohne zu viel Totzeit, überhaupt schnell genug umgesteuert? Ich würde da erst mal mit geringerer Frequenz zuwerke gehen. ichbin
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