Hi! Ich habe nun eine neue Version meines Class D Amps. vom Beitrag "Class D Amp. mit LTC6992" vor ein paar Wochen als Elektronik-WM Vorbereitung gestartet. Kein LTC6992 mehr, sondern mit OPVs aufgebaut (Schaltplan und PCB Files sind angehängt). Verstärkung, Duty Cylce, PWM-Frequenz kann alles super eingestellt werden und auch die Musikqualität bei kleinerer Lautstärke passt super, leider wird sie bei steigender Amplitude schlechter. Ein Oszilloskop-Bild verrät auch warum. In der "negativen" Halbwelle des Sinus ist ein deutlicher Knick zu sehen. Ich versuche jetzt schon eine halbe Ewigkeit diesen Knick wegzubringen. Note: In der Endstufe ist zur Zeit nur eine Halbbrücke verbaut. Es wird eine JLC-PCB Platine benutzt. Also nicht Lochraster oder Steckbrett. Deshalb sollte außer Routing-Fehler der Aufbau nicht schuld sein. Zum Knick selbst: -) Er ist Last abhängig. Also bei 16R ist der Knick weiter unten als bei 4R Last. Bei 100R ist der Knick unter Vollaussteuerung gar nicht mehr zu sehen. Ohne Last ist der Sinus optisch fast perfekt (siehe Bilder im Anhang). -) Der Knick verschiebt sich ebenfalls, wenn man die einzelnen Betriebsspannungen 0V-20V oder 20V-40V verschiebt. -) Der Knick ist bei einer PWM-Frequenz von 200kHz bis 1MHz vorhanden. Eine kleinere oder größere PWM-Frequenz wurde noch nicht probiert. Die PWM-Frequenz nach der Halbbrücke ist bis ca. 600kHz kaum verzerrt und hat fast kein Überschwingen (siehe Bild im Anhang). Anfangs dachte ich, dass das LC-Filter am Ausgang schuld ist. Mittlerweile habe ich aber eine geschirmte 22uH Leistungsspule aus einem kaputten Class-D Verstärker ausgebaut und 2x220nF (parallel) MKP 22.5mm RM Kondensatoren eingebaut. In vielen Verstärkern sieht man ein solches "Premiumfilter" nicht einmal und alles funktioniert. Der Knick hat sich nicht verbessert. Lediglich die Restwelligkeit hat sich durch bessere und parallel geschaltete Kondensatoren verbessert (vermutlich durch den kleineren ESR). Ist das LC-Filter schuld? Ich habe mit den Gate-Widerständen/Dioden herumprobiert. Kein Erfolg. Ich habe den RT Widerstand vom LM5104 auf 5k (kleinster R laut DB) verringert, um die Totzeit zu verringern. Kein Erfolg. Ein 47k RT für eine größere Totzeit bringt auch nichts. Ich habe in meiner Schaltung zwei Rückkopplungsmöglichkeiten. Die eine geht vor dem LC-Filter zurück, die andere schon vor dem LM5104. Bei beiden passiert der Knick. Lediglich mit der Rückkopplung vor dem LC-Filter wird der Knick etwas geringer. Hier wäre noch eine Idee nach dem Spannungsteiler von R26/R27 eine Buffer-Schaltung mit einem OPV einzubauen. Was hält ihr davon? Wenn ich nach dem Komparator (vor dem LM5104) ein RC-Filter anschließe, ist das Rauschen und der Sinus perfekt, auch unter Last. Deshalb sollte der ganze analoge Teil funktionieren. Mit Betonung auf "Sollte". Ein interessantes Phänomen ist, dass der Class D Verstärker unter Last in "Speisebetrieb" geht. Dieser wird vermutlich durch das LC-Filter verursacht. Man könnte also die 30V Versorgung abhängen, da die Endstufe ins Netzteil zurückspeist und die OPVs so am Leben hält. Dieses Phänomen ist aber bei Class D Amps. nichts neues wegen des LC-Filters und die UA hat dort auch keinen Knick. Ich habe aber trotzdem mal den Filter gegen GND gezogen, weil ich alle Fehlerquellen ausschließen möchte. Hier passiert aber trotzdem der Knick. Könnte das trotzdem der Fehler sein? Wie kann ich den "Speisebetrieb" verringern? Sollte irgendwann dieser Knick behoben sein, ist das letzte Problem das Rauschen, welches im Lautsprecher deutlich hörbar ist und auch schon störend wirkt. Warum das Rauschen und der Knick so stark vorhanden sind, ist mir mittlerweile ein Rätsel. Ich habe MOSFETs extra für Class-D Anwendungen verbaut. Ich habe ziemlich teure OPVs und Komparatoren verbaut, welche als "Low-Noise" gekennzeichnet sind. Vielleicht habe ich ja Glück und einer von euch hatte schon das selbe Problem und auch eine Lösung dafür. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, weil ich mit meinem ABC langsam am Ende bin. Bevor jetzt wieder einer mit "Kauf doch einfach einen Class-D IC von TI" antwortet: Nein, werde ich nicht. Ich möchte das Prinzip verstanden haben und möchte sagen können, das ich ein solches Ding konkret aufgebaut habe. Weil das eine wirklich herausfordernde, aber auch interessante Sache ist. Außerdem möchte ich, falls dieser Amp. doch noch funktionieren sollte, größere Leistungen anstreben. Danke für eure Antworten! Simi
Das LC-Filter bei Class-D-Verstärkern ist passend zum Lastbereich ausgelegt. Für Lautsprecher typische Bereiche (4-8 Ohm) wird oft eine Kombination aus 22uH und 470nF verwendet. Bei der Spule solltest du eine wählen, die sehr viel Strom ab kann. Dazu auch immer die Kennlinie im Datenblatt berücksichtigen, die die Induktivität über den Strom darstellt. Gerade bei Class-D-Verstärkern können im Schaltmoment sehr schnell mal sehr hohe Ströme fließen und eine Spule in Sättigung kann nicht richtig filtern. Beim Kondensator solltest du auf einen PPS-Folienkondensator setzen. Hast du auch mal versucht die Rückkopplung hinter das LC-Filter zu packen? Könnte es vielleicht noch was bringen, wenn du die 60V mit noch mehr Kapazität stützt? Hast du es auch mal mit jeweils nur einen MOSFET im pull-up- und im pull-down-Pfad ausprobiert? Obwohl beide vorherigen Vorschläge kann man ausschließen, wenn das Rechtsignal sauber ist. Allerdings könntest du auch einen HEMT anstelle von 2 MOSFETs nehmen! Wenn ich es mir nochmal genau überlege, dann würde ich sagen, dass es wahrscheinlich dein LC-Filter oder deine Rückkopplung ist. Hast du parallel zu C18 mal einen Widerstand eingelötet?
Vielleicht hilft ein Kondensator im Rückkopplungszweig (zwecks entkoppeln des Gleichspannungsanteils). Also vor R26.
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Es bestünde noch die Möglichkeit, mit der Rückkopplung an den Knoten zwischen R6 und R8 zu gehen.
Ach du meinen Güte, jetzt habe ich es erst entdeckt, R14 hat ja 0Ohm, damit ist "FB" ja wirkungslos.
Simi schrieb: > Ein interessantes Phänomen ist, dass der Class D Verstärker unter Last > in "Speisebetrieb" geht. Jitter!
Ja, man kann mit dem 0R Jumper einstellen, welche Rückkopplung wirken soll. Entweder vor dem LM5104 oder vor dem LC-Filter.
Stephan C. schrieb: > Es bestünde noch die Möglichkeit, mit der Rückkopplung an den > Knoten zwischen R6 und R8 zu gehen. Dafür müsste ich aber das Signal nachdem LC-Filter nehmen und den DC-Anteil mit einem Kondensator entkoppeln oder? Weil eine Rückkopplung vom PWM-Signal in das Audio-Signal scheint mir komisch.
Carsten Sch. schrieb: > Sieht nach übernahmeverzerrung aus. Ja, hab ich mir auch gedacht. Aber die müsste ja im Nulldurchgang sein oder? Und wieso ist sie Last und Betriebsspannung abhängig?
Stephan C. schrieb: > Für Lautsprecher typische Bereiche (4-8 Ohm) wird oft eine Kombination > aus 22uH und 470nF verwendet. Bei der Spule solltest du eine wählen, die > sehr viel Strom ab kann. > Dazu auch immer die Kennlinie im Datenblatt berücksichtigen, die die > Induktivität über den Strom darstellt. > Gerade bei Class-D-Verstärkern können im Schaltmoment sehr schnell mal > sehr hohe Ströme fließen und eine Spule in Sättigung kann nicht richtig > filtern. > > Beim Kondensator solltest du auf einen PPS-Folienkondensator setzen. Ich habe folgendes LC-Filter: Spule: https://www.mouser.at/ProductDetail/Coilcraft/ED0006-AL?qs=%2Fha2pyFadujI%2FYTVjhuiCd6gq4kvXk%252BqlwpeEpX1YGfWjmXRnEmarA%3D%3D 2xKap. parallel: https://www.conrad.at/de/p/wima-mkp1j032205f00kssd-1-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-0-22-f-630-v-dc-20-22-5-mm-l-x-b-x-h-26-5-x-8-459844.html Im Internet steht, dass Kondensatoren mit Polypropylenfolie auch geeignet sind. Das sind diese MKP. Sollte also passen oder? Stephan C. schrieb: > Hast du es auch mal mit jeweils nur einen MOSFET im pull-up- und im > pull-down-Pfad ausprobiert? Nein, noch nicht. Denke aber, dass die Halbbrücke funktioniert und nicht das Problem ist. Stephan C. schrieb: > Hast du parallel zu C18 mal einen Widerstand eingelötet? Nein, auch nocht nicht. Was soll der bewirken? Welcher Wert? Soll der eine Grundverstärkung einstellen?
Simi schrieb: > Vielleicht habe ich ja Glück und einer von euch hatte schon das selbe > Problem und auch eine Lösung dafür. Jitterbug!
Simi schrieb: > Dieser wird vermutlich durch das LC-Filter verursacht. Man könnte also > die 30V Versorgung abhängen, da die Endstufe ins Netzteil zurückspeist > und die OPVs so am Leben hält. Dieses Phänomen ist aber bei Class D > Amps. nichts neues wegen des LC-Filters und die UA hat dort auch keinen > Knick. > Ich habe aber trotzdem mal den Filter gegen GND gezogen, weil ich alle > Fehlerquellen ausschließen möchte. Hier passiert aber trotzdem der > Knick. > Könnte das trotzdem der Fehler sein? Wie kann ich den "Speisebetrieb" > verringern? Flutter.
MDK schrieb: > Jitter! MDK schrieb: > Jitterbug! MDK schrieb: > Flutter. Danke! Gibt es auch einen Lösungsvorschlag dafür?
Stephan C. schrieb: > Gerade bei Class-D-Verstärkern können im Schaltmoment sehr schnell mal > sehr hohe Ströme fließen und eine Spule in Sättigung kann nicht richtig > filtern. Hi Stephan, magst du das bitte mal näher erläutern? Inwiefern kann im Schaltmoment sehr schnell mal ein sehr hoher Strom in den Ausgang (durch die Spule des Filters) fließen? Der Strom in einer Spule kann sich nicht schlagartig ändern, erst recht nicht während des Schaltmoments des MOSFETs. Der sehr hohe Strom kann, wenn überhaupt, durch den reverser recovery Strom der Body Diode den abschaltenden MOSFETs sein, aber diesen Strompeak sieht nur der zu schaltende MOSFETs und kommt nicht in den Ausgang. Zum eigentlichen Thema: Ich würde ebenfalls im ersten Schritt versuchen, das eigentliche Ausgangssignal (X2-1) anstatt das Signal (FB) in die Rückkopplung zu geben. Ein Class-D Verstärker ist nichts anderes als ein Buck-Typ Konverter zwei FETs. Du hast ein LC Ausgangsfilter und verwendest eine klassische Spannungsregelung (Voltage-Mode Control). Ergo kann deine (simple) Reglerstruktur nicht die Gewünschte Leistung erbringen. Ein Type-3 Regler ist für diese Art Konverter Voraussetzung, benötigt aber auch ein paar mehr Komponenten. Siehe auch: http://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf https://www.infineon.com/dgdl/an-1162.pdf?fileId=5546d462533600a40153559a8e17111a Der letzte Artikel sollte gut auf dein Problem zutreffend sein. Des weiteren sehe ich nicht, dass du einen DC Block Kondensator in den Feedbackzwei packen musst, weil dein GND ja eigentlich -30V sind und deine 30V dein GND? Oder weshalb ist deine Last (X2-2) an 30V verbunden? Ich muss gestehen, ich bin ein wenig verwirrt mit deiner Bezeichnung. Sind deine 60V Versorgung galv. isoliert? Ist es üblich, in Serie zum eigentlichen Filter Kondensator einen 4.3Ohm Widerstand zu packen? Normalerweise setzt man einen dedizierten RC Snubber parallel zum Filterkondensator. Zum Debuggen: Wie sieht dein Dreiecksgenerator unter Last aus? Hast du mal alle 3 Pins vom U6G$1 gemessen? Spannendes Projekt! Viel Erfolg. Gruß,
Simi schrieb: > Ja, man kann mit dem 0R Jumper einstellen, welche Rückkopplung wirken > soll. Dieser Schaltungsteil ist einfach Schrott. Wenn R14 anwesend ist, wird das Gegenkopplungssignal vom Komparatorausgang verschluckt. Ist R14 nicht da, hast Du genau das: Simi schrieb: > Weil eine Rückkopplung vom PWM-Signal in das Audio-Signal scheint mir > komisch. Erschwerend kommt hinzu, daß die Spannung an "FB" nicht symmetrisch ist, sondern entweder 0V oder +60V. Sechs, setzen.
Wegen der Spule ist es schwer zu sagen. Die Kennlinie sieht ok aus, Irms ist aber recht niedrig. Wird die Spule sehr heiß? Die Kondensatoren müssten gehen. Wegen C18, war es ein Denkfehler meinerseits.
Sven S. schrieb: > Simi schrieb: > Ja, man kann mit dem 0R Jumper einstellen, welche Rückkopplung wirken > soll. > > Dieser Schaltungsteil ist einfach Schrott. > Wenn R14 anwesend ist, wird das Gegenkopplungssignal vom > Komparatorausgang verschluckt. > Ist R14 nicht da, hast Du genau das: Man hat ja nur die eine Gegenkopplung vor dem LC-Filter (R14 offen und R18 0R) oder die Gegenkopplung vor dem LM5104 (R14 0R und R18 offen). Beides geht nicht! Das ist mir klar.
Stephan C. schrieb: > Wegen der Spule ist es schwer zu sagen. Die Kennlinie sieht ok aus, Irms > ist aber recht niedrig. > Wird die Spule sehr heiß? Nein, die Spule wird gar nicht heiß.
OK. Du könntest das Ausgangssignal auf das Eingangssignal aufsummieren. Wenn du aber DC-mäßig zurückkoppelst, dann müsstest du deine OPs um +30V herum versorgen, weil der Ruhepegel am Ausgang +30V beträgt. @Al3ko: du hast natürlich recht, es fließt ein dreiecksförmiger Strom.
Al3ko -. schrieb: > Ein Type-3 Regler ist für diese Art Konverter Voraussetzung, benötigt > aber auch ein paar mehr Komponenten. > Siehe auch: Danke für die Links! Sieht vielversprechend aus. Die neue Rückkopplung probiere ich dann am MO aus. Al3ko -. schrieb: > Ist es üblich, in Serie zum eigentlichen Filter Kondensator einen 4.3Ohm > Widerstand zu packen? Normalerweise setzt man einen dedizierten RC > Snubber parallel zum Filterkondensator. Das Snubber Filter ist doch parallel zum LC-Filter-Kondensator? 4.3R und 10uF sind für den Snubber. Die 2x 220nF sind für den LC-Filter. Al3ko -. schrieb: > Oder weshalb ist deine Last (X2-2) an 30V verbunden? > > Ich muss gestehen, ich bin ein wenig verwirrt mit deiner Bezeichnung. > Sind deine 60V Versorgung galv. isoliert? Die 30V habe ich, damit bei der Last kein DC-Offset ist und ich keinen großen Entkoppelkondensator brauche. Würde ich die Last auf GND ziehen, hätte ich 20V DC-Offset. Was meinst mit galv. isoliert? Ich habe einfach zwei Netzteilquellen. Nichts ist galv. isoliert oder so.
Simi schrieb: > Was meinst mit galv. isoliert? Meiner Erfahrung nach hat man ein galvanisch getrenntes Netzteil (oder zwei in Serie), so dass der Mittelpunkt (bei dir +30V) auf GND gelegt wird, und das in deinem Schaltplan entsprechende GND dann auf -30V liegt. Somit schaltest du entsprechend mit +-30V um dein gelegtes GND. Alle Kleinsignal Elektronik wird auf den Mittelpunkt GND (bei dir +30V) gelegt. Wie gesagt, geht das nur, wenn deine Netzteile galvanisch isoliert sind. Gruß,
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Al3ko -. schrieb: > Simi schrieb: > Was meinst mit galv. isoliert? > > Meiner Erfahrung nach hat man ein galvanisch getrenntes Netzteil (oder > zwei in Serie), so dass der Mittelpunkt (bei dir +30V) auf GND gelegt > wird, und das in deinem Schaltplan entsprechende GND dann auf -30V > liegt. Somit schaltest du entsprechend mit +-30V um dein gelegtes GND. > Alle Kleinsignal Elektronik wird auf den Mittelpunkt GND (bei dir +30V) > gelegt. > > Wie gesagt, geht das nur, wenn deine Netzteile galvanisch isoliert sind. > > Gruß, Ja, so ist es bei mir eh der Fall. Nur halt nicht -30V-0V-30V sondern 0V-30V-60. Aber das ist ja dann egal, wie man es schaltet. Bei meiner AB-Endstufe (siehe hier: Beitrag "Veröffentlichung Class AB-Endstufe") habe ich die andere Variante genommen.
Hat jemand noch Tips, wie ich das Rauschen verringern kann?
Simi schrieb: > Class_D_Amplifier_with_OPV-PWM_Circuit.pdf Warum muss man sämtliche Leute, die sich den Schaltplan ansehen wollten, erstmal damit verschrecken, dass das Ding verdreht daher kommt. Wenn du hier Hilfe habe möchtest, könntest du dir gerne die Mühe machen, den Schaltplan vernünftig ausgerichtet hochzuladen :-(
Simi schrieb: > bei mir eh der Fall. Nur halt nicht -30V-0V-30V sondern > 0V-30V-60. Aber das ist ja dann egal, wie man es schaltet. Bist Du Dir da sicher? 0V-30V-60V bezeichnet nicht das gleiche. GND eines Netzteil mit 60VDC verbunden mit GND eines 30VDC NTs ergibt zwar GND-30V-60V, aber nicht(!) -30V-0V-30V. Stromrichtung beachten. Eine Halbbrücke (auch eine doppelt aufgebaute) braucht exakt -V, GND, +V. Nur eine Vollbrücke bräuchte das nicht - dafür reichte eine einzelne Rail (und daraus entsteht der doppelte Spannungshub, durch das "Umpolvermögen" der Vollbrücke). Und GND-Bezug beachten. Wie genau ist Deine Versorgung nun aufgebaut? Beschreibe das mal ganz ausführlich, nicht in (evtl. nur vermeintlich auch wirklich zutreffender) Kurzform.
Ich würd mal sagen, die Speicherdrossel sättigt. Ich hatte auch grad für einen Schaltregler eine falsche Drossel genommen, der hat dann schon weit vor dem gewünschten Strom abgeschaltet. Die Drossel vom Eval-Board hats dann gebracht. Das ist ne Vishay IHLP5050FDER2R2M01 (22A/5MHz), der Schaltregler läuft mit 500kHz und soll 6A liefern. Die falsche Drossel war nur für 10A und ohne Angabe der maximalen Arbeitsfrequenz. Bei 4A erfolgte die Überstromabschaltung. Schön heiß wurde sie auch. Drosseln also besser reichlich dimensionieren.
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Peter D. schrieb: > Ich würd mal sagen, die Speicherdrossel sättigt. > > Ich hatte auch grad für einen Schaltregler eine falsche Drossel > genommen, der hat dann schon weit vor dem gewünschten Strom > abgeschaltet. > Die Drossel vom Eval-Board hats dann gebracht. Das ist ne Vishay > IHLP5050FDER2R2M01 (22A/5MHz), der Schaltregler läuft mit 500kHz und > soll 6A liefern. > Die falsche Drossel war nur für 10A und ohne Angabe der maximalen > Arbeitsfrequenz. Bei 4A erfolgte die Überstromabschaltung. Schön heiß > wurde sie auch. > Drosseln also besser reichlich dimensionieren. Meine Spule hat einen saturation current von 36A und max. DC current von 7.2A und wird auch nicht heiß. Sollte also passen oder?
Sven S. schrieb: > Simi schrieb: > Tips, wie ich das Rauschen verringern kann? > > Mit einer neuen Schaltung. Deine Anmerkungen in diesem Forum sind immer sehr hilfreich...
Sorgenfalten schrieb: > Wie genau ist Deine Versorgung nun aufgebaut? Beschreibe das > mal ganz ausführlich, nicht in (evtl. nur vermeintlich auch > wirklich zutreffender) Kurzform. Ok, gerne! Ich habe folgendes Netzteil: https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/qj3005eiii-labornetzgeraet-3-fach-2x30v-5a-regelbar-5v-3a-fest Die zwei regelbaren 30V Quellen schalte ich mit dem Netzteilmodus "Series" intern in serie. Bei der ersten 30V Quelle (Links) nehme ich "-" für GND und "+" für 30V. Bei der zweiten 30V Quelle (Rechts) nehme ich "+" für 60V.
Simi schrieb: > Meine Spule hat einen saturation current von 36A und max. DC current von > 7.2A und wird auch nicht heiß. Bei 60V und typischen Boxen von 4R komme ich auf 15A, da sind 7.2A weit jenseits von gut und böse. Der Arbeitsstrom ist wichtig, den Sättigungsstrom kannst Du in der Pfeife rauchen. Und welche maximale Frequenz habe Deine Drosseln? Für 1MHz würde ich wenigstens 2MHz empfehlen.
Peter D. schrieb: > Ich würd mal sagen, die Speicherdrossel sättigt. Wenn die Speicherdrossel sättigen würde, würde der Strom ansteigen, weil die Induktivität sinkt. Da eine Ohmsche Last angeschlossen ist, würde das ebenfalls bedeuten, dass die gemessene Spannung ansteigen würde. u_L(t) = 1/L*(di_L(t)/dt) Die beigefügten Bilder bestätigen dies aber nicht, weil die gemessene Spannung nicht zunimmt. Das erkennt man, wenn man sich die Steigung der Spannung anguckt. Insofern würde ich eine gesättigte Drossel im ersten Moment ausschließen. Ggf. könnte man sich mal die Rails-Spannung (60V in Bezug zu GND und 30V in Bezug zu GND) anschauen, ob die Zusammenbricht. Ich tippe aber immer noch auf die Regelung. Gruß,
Peter D. schrieb: > Und welche maximale Frequenz habe Deine Drosseln? Für 1MHz würde ich > wenigstens 2MHz empfehlen. Hier der Link zur Spule: https://www.mouser.at/ProductDetail/Coilcraft/ED0006-AL?qs=%2Fha2pyFadujI%2FYTVjhuiCd6gq4kvXk%252BqlwpeEpX1YGfWjmXRnEmarA%3D%3D Ich habe genau den selben starken Knick auch bei einer 0V-15V-30V Versorgung. Sollte der nicht weniger werden, wenn es wirklich von der Spule abhängt?
Al3ko -. schrieb: > Ich tippe aber immer noch auf die Regelung. Du würdest das Signal nach dem LC-Filter abgreifen, DC-Entkoppeln, mit einem variablen Spannungsteiler kleiner machen und zwischen R6 und R8 einkoppeln oder?
Simi schrieb: > Du würdest das Signal nach dem LC-Filter abgreifen, DC-Entkoppeln, mit > einem variablen Spannungsteiler kleiner machen und zwischen R6 und R8 > einkoppeln oder? Zwischen R6 und R8 koppelst du nichts ein. Du rückst einfach deinen 0Ohm Jumper an den Ausgang. Die Einkopplung geschieht nach wie vor in den Error Amplifier, wie man es von einer gewöhnlichen Regelung gewohnt ist. Du has deine Schaltungspotentiale im Prinzip sehr ungünstig gewählt, weil sich deine Last (und damit die zu regelnde Größe) auf 30V bezieht, wohingegen deine ganze Kleinsignalelektronik auf GND bezogen ist. Du vergleichst in deiner Regelung ein wenig Äpfel mit Birnen. Eleganter ist es, wenn deine Elektronik ebenfalls auf 30V bezogen ist. Ich weiß unmittelbar nicht, ob und inwiefern eine DC Entkopplung im FB Pfad Einfluss auf deine Regelung hat, was die Lage der Pol- und Nullstellen angeht. Einfach mal versuchen. Gruß,
Al3ko -. schrieb: > Eleganter ist es, wenn deine Elektronik ebenfalls auf 30V bezogen ist. Oder die Halbbrücke mit 30V und -30V versorgen oder? Dann habe ich auch GND als Bezugspotential. Werde testweise das LC-Filter und die Last auf GND ziehen. Muss ich halt mit einem Elko entkoppeln. Dann habe ich auch GND als Bezugspunkt. Dann noch deine vorgeschlagene Rückkopplung. Bin schon aufs Ergebnis gespannt. Ich präsentiere am MO die Resultate. Danke mal! @Al3ko: Wie würdest du das Rauschen minimieren?
Simi schrieb: > Deine Anmerkungen in diesem Forum sind immer sehr hilfreich... Ich nehme einmal an, daß Du meine "Anmerkungen" einfach nicht verstehst. Aber wie soll ich es denn erklären?? Simi schrieb: > oder die Gegenkopplung vor dem LM5104 (R14 0R und R18 offen). Meinst Du etwa "HS"? Wenn Du diesen Anschluss am LM5104 mit einer Gegenkopplung verwechselst, kann ich Dir eigentlich nichts erklären. Alle Anderen hier haben leider auch nicht viel Ahnung. Die Stromversorgung und die Speicherdrossel sind schon in Ordnung, der Leistungsteil Deiner Schaltung auch. Der Wechsel der Bezugsleitung von 0Volt nach +30Volt ist total daneben. Die Schaltung, die die PWM erzeugen soll, funktioniert so nicht, fertig.
Sven S. schrieb: > Die Schaltung, die die PWM erzeugen soll, funktioniert so nicht, fertig Die PWM-Erzeugung funktioniert doch super? Außerdem wurde so eine ähnliche Schaltung von TI getestet und sogar ein Modul gebaut. Sven S. schrieb: > Meinst Du etwa "HS"? > Wenn Du diesen Anschluss am LM5104 mit einer Gegenkopplung verwechselst, > kann ich Dir eigentlich nichts erklären. Mach ich nicht! Ich habe als Testzweck zwei Möglichkeiten zur Rückkopplung. Eine vor dem LM5104: PWM Ausgang vom Komparator wird rückgekoppelt. Dafür musst du aber R18 offen lassen und nur R14 einbauen. Als zweite Variante kann man das PWM-Signal nach der Halbbrücke über einen Spannungsteiler rückkoppeln. Dafür musst du aber R14 offen lassen und nur R18 einbauen!
Hi, Hast du das Dreiecksignal schon mal ohne und mit Last dir mit dem Oszi angeschaut? Wenn durch den von dir beschrieben Speisetrieb der Dreieck beeinflusst wird "verzerrt" sich inhaltlich das PWM Signal lg Mike
Sven S. schrieb: > Alle Anderen hier haben leider auch nicht viel Ahnung. Das ist völlig unnötig und trägt zur Lösung des Problemes nichts bei. Bitte sachlich bleiben. Sven S. schrieb: > Der Wechsel der Bezugsleitung von 0Volt nach +30Volt ist total daneben. Du meinst +30V, GND (0V) und -30V sind total daneben? Das sehe ich anders. Das zurückgeführte Signal ist auf 30V bezogen, die Elektronik und das Referenzsignal auf GND. Simi schrieb: > Al3ko -. schrieb: >> Eleganter ist es, wenn deine Elektronik ebenfalls auf 30V bezogen ist. > > Oder die Halbbrücke mit 30V und -30V versorgen oder? Dann habe ich auch > GND als Bezugspotential. Das ist in meinen Augen das gleiche, wenn du deine jetzigen 30V als Bezugspotential verwendest, und dann die Spannung von GND nach 30V misst. Die Ausgänge deines Netzteils sind voneinander galvanisch getrennt, ergo kannst du dein Bezugspotential frei definieren. Und das setzt man üblicherweise an den Mittelpunkt, an dem du im Schaltplan jetzt 30V stehen hast. Simi schrieb: > @Al3ko: Wie würdest du das Rauschen minimieren? Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Definitionen von Rauschen übereinstimmen.
mike schrieb: > Hi, > > Hast du das Dreiecksignal schon mal ohne und mit Last dir mit dem Oszi > angeschaut? Wenn durch den von dir beschrieben Speisetrieb der Dreieck > beeinflusst wird "verzerrt" sich inhaltlich das PWM Signal > > lg > Mike Ich bin mir nichtmehr ganz sicher. Ich glaube aber, dass das Dreiecksignal in Ordnung ist. Weil wenn ich die Rückkopplung vor dem LM5104 verwende und das PWM-Signal am Komparatorausgang RC filtere, verändert sich der Sinus nicht, egal ob Last oder nicht.
Al3ko -. schrieb: > Das ist in meinen Augen das gleiche, wenn du deine jetzigen 30V als > Bezugspotential verwendest Naja, wenn ich -30V-GND-30V vom Netzteil ziehe, ist GND in der Mitte und ich kann die Halbbrücke mit 30V und -30V versorgen. Also sollte das dann mit dem Bezugspotential der PWM-Elektronik passen. Al3ko -. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Definitionen von Rauschen > übereinstimmen. Wie würdest du das Rauschen definieren? Ich will das Rauschen im Lautsprecher minimieren. Mit den RC-Gliedern parallel zu den MOSFETs habe ich das Rauschen im Lautsprecher bisschen verringert.
Simi schrieb: > Naja, wenn ich -30V-GND-30V vom Netzteil ziehe, ist GND in der Mitte und > ich kann die Halbbrücke mit 30V und -30V versorgen. > Also sollte das dann mit dem Bezugspotential der PWM-Elektronik passen. Jap, oder du setzt die Referenz deiner PWM Elektronik auf 30V. Da deine Netzteile galv. isoliert sind, sind 60V, 30V und GND lediglich Namen in deinem Schaltplan. Der Kern meiner Aussage und das Ergebnis ist somit gleich: Setz die Referenz deiner PWM-Elektronik an den Mittelpunkt deiner Spannungsversorgung. Wie du das nennst, ist elektrisch gesehen völlig egal. Oder muss ich ernsthaft eine Skizze machen, um zu zeigen, dass es auf dasselbe hinaus läuft? :D Wenn du mit Rauschen den hochfrequenten Rippel meinst (der gleich deiner Schaltfequenz ist), kannst du ihn lediglich verringern, indem du entweder die PWM Frequenz erhöhst, und/oder dein LC Filter vergrößerst. Gruß,
Al3ko -. schrieb: > Oder muss ich ernsthaft eine Skizze machen, um zu zeigen, dass es auf > dasselbe hinaus läuft? :D Nein, nein. Ich verstehe völlig was du meinst. Danke! Werde ich auch probieren. Dafür muss ich halt den LM5104 auf -30V (nichtmehr GND) ziehen, wenn ich die Halbbrücke mit +-30V betreibe. Al3ko -. schrieb: > Wenn du mit Rauschen den hochfrequenten Rippel meinst (der gleich deiner > Schaltfequenz ist), kannst du ihn lediglich verringern, indem du > entweder die PWM Frequenz erhöhst, und/oder dein LC Filter vergrößerst. Nein, das ist mir egal. Da kenne ich Endstufen, die 1 bis 2Vpp Restwelligkeit der PWM haben. Das hört man im Lautsprecher sowieso nicht mehr. Ich möchte das hörbare Rauschen im Lautsprecher verringern.
Simi schrieb: > Dafür muss ich halt den LM5104 auf -30V (nichtmehr GND) ziehen, wenn ich > die Halbbrücke mit +-30V betreibe. Ganz genau - und die Versorgung vom LM5104 muss ebenfalls auf -30V bezogen werden. Zum Thema Rauschen kann ich nicht viel aus der Ferne helfen, weil Rauschen aus zig verschiedenen Ecken kommen kann. Ändere erstmal deine Schaltung entsprechend der Vorschläge, die hier gemacht wurden. Übers Rauschen kann man sich dann immer noch unterhalten, wenn es überhaupt noch vorhanden ist. Gruß,
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Normalerweise bezieht sich alles gegenueber der Mitte, dh U/2 als virtuelle Masse. Bei Dir ist das aber -30V, bzw. 0V. Bei Umrichter fuer Motoren ist so ein Knick, bzw. offset hub, belanglos. Zum Vergleich schau Dir auch die Mittelspannung, 30V, 0-30-60, genauer an. Damit es besser zu sehen ist, paralell U/2 ueber Widerstaende und Glaettung mit Elkos aufbauen und die Differenz dazu messen.
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